十年磨一“钻” 我国高端钻井配备怎么走自主之路?

栏目:新闻中心 发布时间:2023-07-01来源:欧宝体育娱乐app官方

  我国的页岩气储量位居国际前列。可是页岩气开发要用到的高端钻井配备,中心技能一度被国外公司独占。航天科工集团与中石油联合,用十年时刻破解了这个难题。高端钻井配备从无到有为何这么难?它的打破,将给我国的页岩气挖掘带来哪些革命性的改变?

  记者来到坐落四川省三台县的秋林油气田时,钻井队的作业人员正在把旋转导向体系往钻井渠道上吊装。这套配备长11.5米,相当于四层楼的高度。

  航天科工集团三院天石和创公司副总经理 吕伟:用吊车把仪器吊到井口测验,测验完了正常,咱们就要入井打钻了。

  现场作业人员介绍,这口油气井规划井深是3300米,凭借国产的旋转导向体系,这口井从开钻到完钻只需求20多天。而曾经,用传统设备打一口这样的井,需求50天左右。现在不只时刻节省一半,单井本钱节省就超过了150万元。

  旋转导向体系能够在地层中恣意方向自主跋涉,让直径0.2米的钻头在不到1米的薄油层中横向或斜向安稳穿行,像闻着“油味”走相同,为油气挖掘树立通道。如此智能的背面,是使用了航天器上运用的惯性导航和操控技能,结合石油钻井工程技能,通过归纳立异,一举协助我国油气开发完成了中心关键技能的自主可控。

  近来,国际市场也传来了好消息,用来自我国的旋转导向体系,白俄罗斯列奇察油田420井顺畅完钻。一趟钻就完成了井深4150米的油井作业,在当地引起了不小的颤动。至此,国产高端石油配备完成了国际市场零的打破。旋转导向体系国际市场容量每年大约100亿元。使用这个国产配备,现在已打井204口。

  中石油西南油气田公司副总经理 乐宏:本来有的井是不行开发的,现在不光能够开发,并且能够高效开发。

  从不行开发到可开发,不同就在于现在有了自己的国产高端配备。页岩气归于非常规天然气,开发问、本钱高。我国页岩气挖掘刚起步时,外国油服公司带来了旋转导向体系,这让还在用传统方法打井的我国石油人仰慕不已:相同一口井,用国外设备打井的时刻,比国产配备能快一倍。可是,外国公司的配备,只租不卖。

  中石油西南油气田公司副总经理 乐宏:他就来一个工程师,带一小段旋转导向的东西,他一天的作业费用是咱们这台大钻机40个人的部队的运转费用的4至5倍。

  中石油川庆钻采工程技能研讨院副院长 白璟:咱们川渝区域的地质条件非常杂乱,在这个进程中他们遇到一点危险就撤,最让人不能承受的便是,他觉得危险大了,随时发一个电子邮件,然后带人员带着设备就撤走。

  我国陆域页岩气可采资源为25.1万亿立方米。川渝区域被列为国家级页岩气开发示范区。可是,租借国外设备挖掘费用昂扬,为了等国外设备,一个工程队停钻等一两个月的作业常常产生,最长一次等了63天,严重影响了挖掘进展。自主研制钻井效率高的旋转导向体系,火烧眉毛。

  为了霸占高端钻井配备的中心技能难关,中石油找到了航天科工集团协作。可是,令协作两边没想到的是,在神舟飞船和嫦娥系列探测器上,现已用得很老练的技能,在处理入地钻井的难题时,因为“不服水土”,花了整整十年才霸占了技能难关。

  使用航天惯性导航和操控技能,研制团队用三年时刻完成了旋转导向体系的原理样机研制。通过屡次地上实验,产品功用杰出。但初次进行井下实验时,意想不到的作业产生了。

  航天科工集团三院天石和创公司董事长 孙全华:咱们的样机榜首次下井一点信号都没有,终究发现密封有问题,整个仪器自始至终悉数被泥浆给灌浆了。本来想井下至少要作业几十个小时才会出问题,成果连一分钟都没作业就出问题了。

  三年汗水,数百万的出资,一次实验就都归零了。高温、高压、高振荡,井下作业环境的恶劣,远远超出了航天人的幻想。

  航天科工集团三院天石和创公司总工程师 岳步江:旋转导向体系是很难征服的一项技能,我一直把它比方成一个孙悟空,它便是既要有辨认油气的火眼金睛,还需求有能够把井下跟地上连通的一根金箍棒,它才能够把油气挖掘上来。

  别小看这根直径只要20多厘米的“金箍棒”,它集成了随钻丈量、发电通讯、中枢操控、导向等八大模块,近3万个零部件,相当于一台井下智能机器人。

  中石油川庆钻探首席专家 陆灯云:它主要是集机械、电子、液压、丈量、操控多专业技能为一体的一个智能化东西,每一个部件的成功与否决议了咱们整个功用功用的牢靠性。

  在航天科工集团三院的涿州工业园,智能出产线上正在加工的,是旋转导向体系的中心部件——加速度计。

  航天科工集团三院加速度计副主任规划师 吴楠:这个就相当于旋转导向体系上的一个眼睛,用来寻觅咱们所需求的石油的区块。

  加速度计上的石英摆片,在神舟飞船发射时高达6G的振荡下,能安稳作业。可是,井下实验时最大振荡到达20个G,摆片瞬间破碎,导致设备“失明”。

  怎么改善规划,进步设备在井下的防振功用,是航天人要处理的难题之一。他们在实验进程中遇到的最扎手的事,是井下无信号,导致井上井下失联。

  航天科工集团三院天石和创公司仪器部副主任 马慧斌:咱们这些年阅历最多的毛病现象便是无信号,一共是37个无信号形成的实验失利,一切井下仪器产生毛病的成果,榜首体现就会是无信号。

  37次失利,又37次从头再来。找到无信号的原因、改善,再重新用仪器入井验证。在5年多时刻里,中石油和航天三院80多人的联合研制团队一直在重复这个进程。光是断在井下的钻铤都有几十根。

  百战百胜,又屡败屡战。信号的难题处理今后,很快体系牢靠性问题又成了绊脚石:要完成产业化使用,产品需求安稳作业200小时才算及格,但其时的均匀作业寿数不到20个小时。一晃五年过去了,此刻,研讨经费现已绰绰有余,假如技能上再没有打破,项目将面对下马的命运。

  航天科工集团三院天石和创公司仪器部副主任 马慧斌:不想干了,别干了,是不是真别干了?乃至考虑过项目下马的作业。可是真不干了,这也是干了很多年的汗水。这个东西就像自己的孩子,一点一点把它做出来的。不行了,说着说着就流眼泪了。

  研制人员告知记者,旋转导向体系研制,难就难在工程使用。每一口井的地质情况、工程难度都不相同,而设备要完成产业化,就必须习惯一切杂乱的地质条件。国内先后有十多家单位进行过5到10年的攻关,绝大多数都半途而废了。就在中石油和航天科工的协作项目或许下马之际,国家对高端配备研制的方针调整,让这个项目逢凶化吉。

  针对高端配备制造业的开展,国家近年来发布了一系列方针和规划,明确指出要加速开展高端配备制造业,推进传统配备制造业向中高端跨进。

  中石油川庆钻采工程技能研讨院副院长 白璟:榜首是立项的支撑,我让你持续干。第二是经费上的支撑,第三是各种实验条件、验证条件,包含关于一些特别的研制人员的安排的条件,便是关于研制团队而言,你们要什么都能够提出来,集团的科技部分予以最大才能的和谐、安排和安排。

  虽然在攻关进程中,又遇到了高温文造斜率的难题,可是中石油和航天科工集团安排了屡次院士现场辅导。

  中石油川庆钻采工程技能研讨院副院长 白璟:孙金声院士提示咱们在规划进程中一定要考虑电控体系的冗余度,后来咱们发现很多的问题都呈现在因为井下的特种工况,它带来的冗余度规划不行,而呈现的毛病。

  依据专家的主张进行改善后,配备的牢靠性大幅进步。十年时刻,旋转导向体系终究以打破6项关键技能的成果,满意通过了国家动力局安排的项目检验。

  中石油川庆钻采工程技能研讨院副院长 白璟:单井的作业费用,从600多万元降到了不到200万元了。

  航天科工集团三院天石和创公司董事长 孙全华:咱们想的是不只仅联合起来进行技能立异,咱们将来还能够办理立异,机制立异,这样把咱们的人才、资金、产业链整个都悉数打通,把咱们现有产品去更新迭代,将来研制更多的高端配备,去为国家的动力安全尽咱们的一份力。